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高炉风量萎缩压力升高的原因和处理办法 [复制链接]

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某高炉(m3高炉,风口面积0.,焦比kg,煤比kg,焦丁25kg,风温℃,用氧m3/h,)近期风量明显比以前小了50~70m3/min,而且经常出现风压上顶,接近风机喘振线,被迫调风的现象,操作上一般用减小用氧或风温等措施应对,是什么原因这种现象,出现这种现象要如何处理呢?首先分析一下风量萎缩原因:

1、高炉风量萎缩压力升高的原因分析:

⑴原燃料质量变差,特别是焦炭冷强度和烧结矿转鼓指数降低、粒度组成变差、入炉粉末升高,导致块状带透气性变差,软熔带区间变宽、最高压差区间延伸,从而造成高炉压力压差升高、风量萎缩。

⑵炉缸工作变差,不均匀不活跃,炉缸中心存在堆积现象导致炉缸实际工作空间变小,炉缸热储备不足、脱硫效果变差;由于渣铁液面一直高于正常再加上炉缸中心堆积住不长逐步长大,从而使风口前吹风阻力自动升高,也就是风压和压差升高、风量萎缩。

⑶高炉日常操作长期追求“三高一低”即高冶强、高煤比、高富氧、低焦比冶炼效果,必然采取“过分抑制边缘、高压差、低炉温”等操作手段,是造成炉缸工作和料柱透气性变差、煤气流分布不合理、炉况顺行变差的重要原因;高炉的主要经济技术指标和主要操作参数:焦比kg,煤比kg,焦丁25kg,风温℃,富氧m3/h等参数来看,此高炉应该属于这种情况,对于原料条件不理想和上下部调剂不得当、操作参数制定不合理的高炉,kg/t已经属于高煤比了。

⑷长期低焦比冶炼,在焦比的临界值附近操作,操作难度增大、炉况稳定性变差。

根据多年的统计与观察,焦比与渣铁比成一一对应关系:焦比(入炉焦比+焦丁比×0.80)≤渣铁比;渣铁比越低其对应的焦比越低,允许的喷煤比越高;焦比的最低值不能长期低于渣铁比,这是高炉操作的临界值,否则会导致风压和压差升高、风量萎缩、炉况顺行变差。

此高炉焦比(+25×0.80=)kg/t,估计已经接近渣铁比了,在焦比的临界值附近操作,操作难度增大、炉况稳定性变差。

⑸进风面积偏小,在高煤比、高富氧、高风温的前提下,实际风速和鼓风动能偏大,导致炉缸初始边缘煤气流不足,从而导致风口前吹风阻力升高。

m3高炉风口面积正常范围0.~0.m2,煤比高、富氧率高、风温高、原料条件好、鼓风机能力大的高炉取上限,煤比低、富氧率低、风温低、鼓风机能力小、原料条件一般的高炉取下限。

m3高炉标准风速合理范围~m/s,实际风速合理范围~m/s,鼓风动能合理范围~kgm/s,鼓风动能严禁长期低于下限或者高于上限10%,否则炉况就会出现问题。

2、处理办法:

⑴改善原燃料条件,加强槽下过筛工作。

⑵适当扩大进风面积,可以将风口面积扩大到0.m2试试。

⑶适当提高炉温降低炉渣碱度并结合带锰矿萤石清洗炉缸(具体细节前面答疑中已有论述)。

⑷如果综合入炉品位低、渣量高,就应该适当降低喷煤比。

m3/h的富氧量在炉况恢复正常后可继续保持,喷煤比降低以后煤粉的燃烧率和置换比提高,既可以保证燃料比不升高,又可以减少未燃煤粉对炉况的不利影响。

降低炼铁成本并非只有提高喷煤比降低入炉焦比一种办法,有时候适当降低喷煤比也能降低燃料比。

⑸适当提高顶压,严格控制压差。

虽然提高顶压,严格控制压差会导致风量和产量略有降低,但是焦比会显著降低,炉况顺行和稳定性也会有明显改善。

⑹装料制度或者是多环布料矩阵适当调整,保证炉料和上部煤气流合理分布。

①要根据原燃料条件和本高炉的炉型以及特殊规律进行摸索和调整,既不能生搬硬套也不能追求表面上的大矿角、大角差、宽平台。

②对于炉型不规整能够的高炉来说:采用小矿角、大焦角、负角差宽平台多环布料的模式是稳定炉况证全风操作、规整炉型的最有效手段;而且并不见得比大矿角正角差煤气热能利用差。

③具体问题具体分析,特殊炉况(炉型)特殊对待。

④没有最好的装料制度,只有最适合的装料制度。

3、多环布料对煤气热能利用的影响程度由大到小排列顺序如下:

(在炉况顺行、煤气流分布合理的前提下)

⑴矿石布料平台的宽度(最大矿角与最小矿角之差),矿石布料平台越宽煤气利用越好。

⑵平均矿角,越大煤气利用越好。

⑶外环最大矿石布料角度的大小,越大煤气利用越好。

⑷矿焦平均角差的大小,布料角度在合理范围之内并且炉型规整的前提下,正角差越大煤气利用越好。

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